寶鋼股份鋼管廠140機(jī)組實(shí)施深度改造后生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升,日前,軋制規(guī)格和品種已覆蓋并超過改造前。今年前5個(gè)月,高合金產(chǎn)品產(chǎn)量成倍增長,其中,3Cr耐蝕油井管產(chǎn)量較去年同期增長了近4倍,13Cr產(chǎn)品較去年同期遞增8倍多。同時(shí),軋制質(zhì)量也穩(wěn)中有升。
去年底,為滿足用戶對鋼管“雙高”產(chǎn)品的需求,全面提升機(jī)組生產(chǎn)能力,鋼管廠對從國外引進(jìn)的140機(jī)組穿孔機(jī)進(jìn)行了改造。為縮短機(jī)組爬坡期,自今年初起,由廠領(lǐng)導(dǎo)掛帥,每周召開一次由生產(chǎn)、設(shè)備等各方參加的生產(chǎn)推進(jìn)會(huì),對生產(chǎn)中暴露的設(shè)備、操作等問題,逐個(gè)查找原因,制訂整改對策,并組織技術(shù)人員實(shí)施技術(shù)攻關(guān)。穿孔機(jī)更換軋輥時(shí)間由起初的20小時(shí)下降至5小時(shí)。改造后,穿孔頂頭初期只能軋制15根鋼管,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到生產(chǎn)要求。技術(shù)人員和供應(yīng)商一起對穿孔頂頭進(jìn)行重新設(shè)計(jì),如今頂頭的壽命已大大延長,可軋制100根鋼管。
在該廠各有關(guān)部門的團(tuán)結(jié)協(xié)作下,機(jī)組軋制能力逐月攀升。5月份,熱軋產(chǎn)量突破7萬噸,其中,周軋制節(jié)奏能力較改造前有所提升。前5個(gè)月,高端產(chǎn)品產(chǎn)量成倍增長,其中,3Cr耐蝕油井管產(chǎn)量較去年同期增長近4倍,7英寸耐腐蝕3Cr套管由140機(jī)組自行軋制后,大大降低了生產(chǎn)成本。改造后,機(jī)組還成功進(jìn)行了厚壁高合金鋼T91等產(chǎn)品的開發(fā)以及高合金鋼超級13Cr7英寸套管穿孔毛管與接箍料試驗(yàn)等。 |